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聯(lián)合站電能消耗綜合分析及應(yīng)用

所屬欄目:工業(yè)設(shè)計論文 發(fā)布日期:2010-08-23 16:09 熱度:

  摘要:從聯(lián)合站安全運行的角度入手,分析了降低聯(lián)合站能耗方面的技術(shù)措施及應(yīng)用效果。結(jié)果表明,聯(lián)合站中各種機泵設(shè)備的消耗及污水處理環(huán)節(jié)是電能消耗的主要途徑,聯(lián)合站、污水站的耗電的多少與處理工藝有關(guān),使用變頻及減級技術(shù)后節(jié)電效果顯著。
  關(guān)鍵詞:能耗,耗電,單耗,效率
  在油田生產(chǎn)過程中,無論從油田開發(fā)、采油、油田地面建設(shè)等各方面看,都在不斷向著應(yīng)用新科技、新技術(shù)的方向發(fā)展。并且隨著二次、三次采油的逐步深入,在可采儲量逐步減少,綜合含水率不斷上升的現(xiàn)實情況下,油田各系統(tǒng)的綜合單耗必然不斷提高,即使應(yīng)用了許多的節(jié)能新技術(shù),也無法挽回在能源使用方面越來越多的消耗。一個聯(lián)合站油系統(tǒng)的主要工藝流程屬于三段脫水工藝,相對于兩段脫水工藝來說,三段脫水工藝較為復(fù)雜。因為其中增加二次沉降環(huán)節(jié),壓力損耗相對較大,必須使用增壓設(shè)施即增加脫水泵,這樣也就是增加電能消耗的環(huán)節(jié)。同時,工藝控制水平的高低,決定了油水處理過程中無效循環(huán)液量的多少,也同樣會影響電能的使用;對于就地放水的污水站來說,油系統(tǒng)放水的水質(zhì)直接關(guān)系到污水站的收油及污水處理,間接影響處理過程的電能消耗。
  1各系統(tǒng)耗電綜合分析
  1.1輸油系統(tǒng)
  以三段脫水工藝的聯(lián)合站為例,說明電能的主要消耗途徑。如聯(lián)合站油系統(tǒng)共有脫水泵3臺,外輸油泵3臺。根據(jù)三段脫水的工藝特點,每天至少運行1臺脫水泵和一臺外輸泵,按照實際運行參數(shù)計算,脫水泵日耗電1500kWh左右,2#輸油泵日耗電2240kWh左右,即輸油系統(tǒng)日耗電在4000kWh左右。
  1.2污水系統(tǒng)
  喇三一污水站屬于兩段沉降-兩次過濾的處理工藝,系統(tǒng)中有一次、二次反沖洗泵各2臺、升壓緩沖泵4臺,外輸泵3臺等。按照每天進行一次反沖洗,一次反沖洗需要15min/臺,12臺濾罐就需要啟一次反沖洗泵3小時;二次反沖洗需要10min/臺,12臺濾罐就需要啟二次反沖洗泵2小時;另外,每天還要運行升壓泵2臺,外輸泵1臺等計算,污水站的日耗電在14300KWh左右。
  2綜合節(jié)電措施
  2.1變頻調(diào)速技術(shù)
  在外輸油泵和污水的一次、二次反沖洗泵上,安裝了變頻調(diào)速裝置,起到了很好的節(jié)能效果。節(jié)電效果,見表1。
  表1變頻器使用情況一覽表

                    表1.jpg
  由表1可知,使用變頻后節(jié)電效果很好。特別是反沖洗泵的變頻裝置,由于污水站的一次過濾罐和二次過濾罐的數(shù)量較多,每沖洗一個濾罐就要起停一次反沖洗泵,這樣頻繁的起停泵,電流變化勢必會對設(shè)備造成損害,應(yīng)用變頻后,不僅節(jié)電,同時,也起到了緩啟緩?fù)5淖饔�,減少了對設(shè)備的傷害。
  2.2減級技術(shù)
  對于注水站型號為D300的注水泵,在實際運行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)注水管網(wǎng)壓力偏低的現(xiàn)象,正常情況下運行泵壓16.0-16.5MPa之間,管網(wǎng)壓力在15.5-16.0MPa之間,在管網(wǎng)壓力偏低時管網(wǎng)壓力只有14.3-14.85MPa,泵管壓差很大,嚴重影響注水系統(tǒng)效率,同時也造成能源的浪費。分析表明,這種情況下可以將兩臺注水泵進行減級改造,以減少能量的浪費,提高注水系統(tǒng)效率。拆級后,日平均注水單耗降低0.05kWh/m3,按照年注水量265萬立方米計算,年節(jié)約耗電13.25萬kWh。
  2.3加強離心泵的日常維護保養(yǎng),提高泵效
  在耗電設(shè)備的日常維護上,我們一方面注重機泵的一、二、三級保養(yǎng),做到嚴格按照規(guī)定的時限進保,要求保養(yǎng)過程必須有泵修工、崗位班長、值班員三人參與,必須嚴格按照泵類設(shè)備的保養(yǎng)規(guī)定逐項保養(yǎng),避免保養(yǎng)中的走過場,從而降低機泵設(shè)備的故障率。另一方面,我們還根據(jù)系統(tǒng)工藝運行情況,計算好各系統(tǒng)的液量,隨時根據(jù)液量變化,合理調(diào)整各運行機泵運行參數(shù),確保運行泵在高效點附近運行,減少不必要的能源浪費。
  2.4加強工藝控制,盡量避免液體的重復(fù)處理
  由于污水系統(tǒng)的放水來自本站的油系統(tǒng),因此做好放水管理是保證聯(lián)合站平穩(wěn)運行,減少能耗的重點工作。如果油系統(tǒng)放水控制不好,造成跑油過多,就必然增加污水系統(tǒng)收油的工作量;同時,放水過少也會對油系統(tǒng)的正常運行造成影響,脫水器無法平穩(wěn)運行;另外,回收的污油和污水又要打回到油系統(tǒng)進行再處理,增加了油、水系統(tǒng)的耗電。因此,為了減少無效循環(huán)造成的能源浪費,我們加強一段、二段放水管理,由于還達不到自動放水,我們從人工控制的角度,制定了嚴格的放水管理制度,要求崗位員工隨時按照含水變化情況和看窗水質(zhì)情況,調(diào)節(jié)放水量,盡量避免跑油問題的發(fā)生。
  3結(jié)束語
  分析了輸油、污水系統(tǒng)耗電狀況,介紹幾個節(jié)能措施在某站的應(yīng)用效果。分析表明,利用較多的用電設(shè)備,必然會消耗大量的電能。我們在管理上、技術(shù)上不斷摸索新經(jīng)驗,新辦法,應(yīng)用多項節(jié)能措施,切實做到既要圓滿完成生產(chǎn)任務(wù),又不能有絲毫的、不必要的浪費。
  參考文獻:
  [1]楊肖曦,李松巖.油氣集輸系統(tǒng)分析[J].石油化工設(shè)計,2006.
  [2]李虞庚.試井手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,1990.
  

文章標題:聯(lián)合站電能消耗綜合分析及應(yīng)用

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