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熱加工工藝投稿135MW機組煤粉鍋爐結(jié)焦原因分析及治理

所屬欄目:自動化論文 發(fā)布日期:2016-01-15 17:25 熱度:

  河南能源化工集團鶴煤公司熱電廠(以下簡稱鶴煤熱電廠)2×135MW機組,鍋爐為東方鍋爐廠制造的型號為DG-445/13.7-Π1的超高壓、四角切圓燃燒、固態(tài)排渣煤粉爐。本文主要針對135MW機組煤粉鍋爐結(jié)焦原因分析及治理進行了一些論述,文章是一篇熱加工工藝投稿的論文范文。

  【搞要】 本文針對鶴煤熱電廠2×135MW機組煤粉鍋爐結(jié)焦現(xiàn)狀,從結(jié)焦機理入手,分析原因,根據(jù)分析結(jié)果制定調(diào)整措施,徹底杜絕了鍋爐的結(jié)焦現(xiàn)象,保證了機組的安全穩(wěn)定運行。

  【關(guān)鍵詞】 煤粉鍋爐,結(jié)焦,調(diào)整措施

  1#鍋爐自2013年鍋爐燃用發(fā)熱量僅為3500kca的中煤以來,在負荷高于90MW階段,爐膛水冷壁大面積結(jié)渣,焦塊頻繁掉落,引起爐膛負壓大幅度波動,掉落焦塊破壞爐底水封,爐膛漏入大量冷風引起鍋爐滅火二次;較大焦塊堵塞爐膛底部冷灰斗,無法排渣,引起機組被迫停運一次,嚴重威脅到機組的安全運行。

  針對1#爐頻繁掉大焦的現(xiàn)象,從結(jié)焦的機理出發(fā),分析原因后制定運行措施,調(diào)整運行參數(shù)杜絕了爐膛大面積結(jié)焦,掉大焦的現(xiàn)象。

  一、結(jié)焦機理及影響因素分析

  1.1結(jié)焦機理

  鍋爐燃燒過程中的結(jié)焦是一個非常復雜的物理化學過程,與燃煤的燃燒、爐內(nèi)傳熱、煤質(zhì)特性、燃燒調(diào)整有著密切的關(guān)聯(lián)。首先煤粉在劇烈燃燒過程中產(chǎn)生熱量,火焰中心溫度高達1500~1700℃,而我單位燃用中煤的熔融溫度為1480℃,因此火焰燃燒區(qū)域煤粉中的灰一定處于熔融狀態(tài),這些灰粒具有一定的表面黏度。且理論上10微米的顆粒會從高溫區(qū)域向低溫區(qū)域遷移,尤其在四角切圓燃燒的煤粉爐中,煤粉同時又受到旋轉(zhuǎn)的離心力作用,若調(diào)整不當則會造成灰渣在水冷壁管壁上黏結(jié)、積聚,至自身重力大于粘結(jié)力而掉落。

  1.2影響結(jié)焦的因素

  1.2.1鍋爐自身固有因素

  由于兩臺鍋爐設(shè)計原因,在初期投產(chǎn)階段主、再熱汽溫遠低于設(shè)計溫度,無法滿足運行要求。因此對鍋爐燃燒器噴口改為上翹12°、1#爐水冷壁敷設(shè)衛(wèi)燃帶132m2。這就使得在現(xiàn)今燃用發(fā)熱量為14.6MJ/kg中煤的熱值,遠低于發(fā)熱量為20.89MJ/kg的設(shè)計煤種的熱值,且燃煤中的收到基灰分高達47%,遠高于30%的設(shè)計值。

  以上各種因素造成爐膛主燃燒區(qū)域熱負荷高于原設(shè)計值,主燃燒區(qū)域溫度水平較高,熔融的煤粉更加容易粘附在衛(wèi)燃帶上,在此部位積渣、結(jié)焦。

  從看火孔與打焦孔檢查情況分析,中下層噴燃器區(qū)域結(jié)焦厚度大約500~600mm,因此鍋爐自身改造后的衛(wèi)燃帶也是引起爐膛結(jié)焦的主要原因。

  1.2.2燃燒調(diào)整方面因素

  1)給粉機調(diào)節(jié)失當:當最下層A層給粉機轉(zhuǎn)速達到總轉(zhuǎn)速的60%,由此也可以認為整個鍋爐燃燒所需要的燃料,60%集中在A層燃燒區(qū)域,這就造成此區(qū)域的爐膛斷面熱負荷過大。

  該斷面燃料燃燒放熱量與水冷壁的吸熱量的差值,無法使得帶有熔融狀態(tài)煤粉顆粒的煤粉氣流,在此區(qū)域水冷壁附近得到及時冷卻,由于熱遷移效應(yīng)、切圓因素與煤粉顆粒的離心力總和作用,煤粉顆粒更加容易黏結(jié)在水冷壁表面,進而逐漸積聚形成巨大焦塊,在自重和應(yīng)力作用下掉落,引起鍋爐負壓劇烈波動、滅火以及堵塞爐膛底部排渣口,嚴重危機機組的安全運行。

  2)鍋爐運行的配風方式是結(jié)渣的主要因素之一,一、二次風調(diào)配比例失當,易造成煤粉氣流混合不良,局部區(qū)域的煤粉濃度過高,其他部位濃度較低,則會高煤粉濃度區(qū)域溫度場較高,同時一次風壓、風速過高,引起切圓過大與煤粉顆粒離心力增加,會使得未燃盡和熔融狀態(tài)且未冷卻的煤塵顆粒黏結(jié)在管壁上,導致結(jié)渣進而大面積結(jié)焦。

  3)過分提高一、二次風壓,使之偏離設(shè)計風速過多,就會產(chǎn)生火焰偏斜,引起火焰“刷墻”結(jié)焦。

  4)煤粉細度的影響:煤粉細度過粗,會造成煤粉的燃盡時間增加,煤粉氣流的離心力升高,煤粉從氣流中的離析能力增加,易于使未燃盡的煤粉沖墻,黏結(jié)在受熱面管壁上積聚結(jié)焦。

  二、調(diào)整措施

  2.1給粉機給粉量的適當調(diào)節(jié)

  給粉量調(diào)整原則應(yīng)遵循,保證鍋爐穩(wěn)定燃燒、排煙溫度適中的前提下,上、中、下三層噴燃器口給粉量盡量保持一致,進而保證爐膛劃分為三層的主燃燒區(qū)域斷面熱負荷基本持平,不超出設(shè)計的斷面熱負荷強度。因此經(jīng)調(diào)節(jié)試驗后,將A層給粉機轉(zhuǎn)速控制在占總轉(zhuǎn)速比例的35%區(qū)間,B層控制在35%左右,C層控制在30%左右,且同層各與煤粉混合后的一次風出口溫度偏差不超過2℃,低負荷階段收排煙溫度的影響可適當增大A、B給粉量比例,但不應(yīng)使下層比例超出50%。

  2.2調(diào)節(jié)一次風壓

  鶴煤熱電廠鍋爐一次風速設(shè)計值為22m/s,一次風溫160℃,一次風率為19%,一次風管道阻力為1400Pa。由于運行中是煤粉同空氣混合后的兩相流,其管道壓力損失計算如下:

  Δp-輸送管道壓力

  λ---純空氣摩擦阻力系數(shù)

  L---輸送管段當量長度

  Dn---樹洞管道內(nèi)徑

  Vf---計算壓力工況下純空氣的末速度

  g---重力加速度

  K---為兩相流修正系數(shù)

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  μ---煤粉/空氣的比值

  帶煤粉情況下k查表取值為1,μ=輸送煤粉量/(一次風密度*一次風量)=73000/(135470*0.8129)=0.66kg/kg由此計算出兩相流狀態(tài)下的壓力損失=1400*(1+0.66);運行中一次風總風壓=噴燃器出口壓力(-20Pa)+壓力損失=2308Pa。

  運行中應(yīng)該維持在2300Pa左右,防止一次風壓過高,

  著火延遲,較粗的煤粉因慣性噴射到爐墻上引起結(jié)焦。尤其是采用四角切圓燃燒的煤粉鍋爐,每個角分別由上游角推動下游角,逆時針旋轉(zhuǎn)形成燃燒切圓,增大一次風壓會使各個角的推動力量增加,切圓增大,增加刷墻結(jié)焦的幾率。實踐證明將一次風壓調(diào)整為2.2~2.3Kpa鍋爐無掉大焦情況發(fā)生。

  2.3合理組織爐內(nèi)動力場

  在現(xiàn)場觀察鍋爐前后墻打焦孔的過程中,發(fā)現(xiàn)鍋爐后墻結(jié)焦幾率明顯大于其他三面墻,且后墻打焦孔部位火焰顏色發(fā)白、刺目。因此說明爐內(nèi)動力切圓偏轉(zhuǎn)后墻,根據(jù)冷態(tài)動力場報告及相關(guān),關(guān)小5%的2A、2B、2C三層一次風門開度,后墻的結(jié)焦幾率明顯下降。

  2.4適度開啟周界風

  開大周界風同提高一次風壓的原理基本一致,會使一次風剛性過強,引起灰粒穿出煤粉燃燒區(qū)域刷墻掛焦,因此根據(jù)一次風壓調(diào)整后周界風門開度控制在20~40%之間。

  2.5調(diào)整煤粉細度

  由于原來運行煤粉細度R90為14%,煤粉顆粒較粗,具有較大的動量,在慣性作用下容易直接沖刷水冷壁,且相對于較細的煤粉顆粒著火需要的預熱熱高,燃不盡、溶化比例較高,沖刷水冷壁后更加容易結(jié)焦。由于燃煤中干燥無灰基揮發(fā)份為19%,因此經(jīng)驗計算得出經(jīng)濟煤粉細度為R90=0.5*22+2=13,通過調(diào)節(jié)粗粉分離器擋板開度控制煤粉細度R90為12~13。在制粉系統(tǒng)單耗無明顯增長的情況下降低了鍋爐結(jié)焦的現(xiàn)象。

  三、結(jié)論

  造成鶴煤熱電廠1#機組鍋爐燃用中煤后頻繁結(jié)焦的主要原因是,一是爐內(nèi)燃燒動力場、溫度場較差,二是配風方式不合理,一次風速過高,切圓偏斜。通過以上觀察分析調(diào)整給粉機的出力有效的均衡了爐膛主燃燒區(qū)域的斷面熱負荷,一次風壓風門開度及煤粉細度這三項措施,有效的遏制了鍋爐水冷壁大面積結(jié)焦和爐膛掉大焦的現(xiàn)象,保證了機組的穩(wěn)定運行,給四角切圓燃燒煤粉爐在變?nèi)剂厦悍N后出現(xiàn)結(jié)焦治理方面提供部分調(diào)整經(jīng)驗。

  參 考 文 獻

  [1]胡蔭平 電站鍋爐手冊[M],中國電力出版社,2005.

  [2]馮俊凱,鍋爐原理及計算[M],科學出版社,2003.

  相關(guān)期刊簡介:《熱加工工藝》雜志創(chuàng)刊于1972年,1986年公開發(fā)行,2004年以前為雙月刊,2004年起改為月刊,2006年起改為半月刊。本刊由國家科委批準,中國船舶重工集團公司主管,熱加工工藝研究所和中國造船工程學會船舶材料學術(shù)委員會主辦,是全國性熱加工技術(shù)期刊。本刊刊登的論文涵蓋鑄造、鍛壓、焊接、金屬材料及熱處理等領(lǐng)域,欄目設(shè)置有試驗與研究、金屬材料、復合材料、鑄造技術(shù)、鍛壓技術(shù)、焊接技術(shù)、熱處理技術(shù)、失效分析、模具設(shè)計和生產(chǎn)應(yīng)用等,為了適應(yīng)不同專業(yè)人員的閱讀要求,本刊從2006年元月起改為半月刊,并將雜志內(nèi)容按專業(yè)分為金屬鑄鍛焊技術(shù)和材料熱處理技術(shù),每月上、下半月分別出版。

文章標題:熱加工工藝投稿135MW機組煤粉鍋爐結(jié)焦原因分析及治理

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