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淺析惠州抽水蓄能電站下庫(kù)壩f136斷層處理方案

所屬欄目:水力論文 發(fā)布日期:2010-08-31 14:56 熱度:

  摘要:惠州抽水蓄能電站下水庫(kù)大壩蓄水到197m高程(正常蓄水位▽231.0m),壩基排水孔有水滲出,個(gè)別孔出水量較大,滲壓計(jì)和測(cè)壓管監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)偏高。檢查孔巖芯部分呈砂狀,對(duì)此補(bǔ)充帷幕灌漿,灌漿過(guò)程中出現(xiàn)吸水不吸漿情況,加密、增排、高壓灌漿等措施不明顯情況下,對(duì)該部位補(bǔ)充化學(xué)灌漿。
  關(guān)鍵詞:抽水蓄能;斷層;灌漿;
  Abstract:HuizhouPumpedStoragePowerStationDamwaterto197melevation(normalwaterlevel▽231.0m),f136faultriverbedwherethereiswaterseepingdamfoundationdrainageholes,individuallargeholeoutofwater,seepagepressuregaugeandpiezometermonitoringofdataonthehighside.Check-holecorepartofthesandwaslike,thissupplementcurtaingrouting,grouting,andoccurredduringtheslurryofwater-absorbentnon-smoking,encryption,byrow,high-pressuregroutingandothermeasuresisnotobviouscases,addedtothesiteofchemicalgrouting.
  Keywords:Pumpedstorage;fault;grouting
  0引言
  惠州抽水蓄能電站位于珠江三角洲東北面的惠州市博羅縣城郊,下水庫(kù)設(shè)計(jì)死水位▽205.0m,正常蓄水位▽231.0m,下庫(kù)壩由一座主壩和一座副壩組成,主壩為碾壓砼重力壩,設(shè)計(jì)壩頂高程236.17m,壩頂長(zhǎng)度450m,最大壩高55.17m,呈南西~北東向布置,與河流夾角約50°;下游側(cè)與河流近于垂直,兩岸為重力壩段,河床為溢流壩段。副壩為粘土心墻堆石壩,壩頂高程237.36m,壩頂長(zhǎng)度220m,最大壩高27.86m。
  1地質(zhì)概況
  壩址區(qū)主要為燕山四期中細(xì)�;◢弾r(γ53(1)),局部為混合巖或煌斑巖脈。左岸全風(fēng)化厚4~12.6m,右岸較��;兩岸強(qiáng)風(fēng)化厚2.4m~4.4m;河床和右岸局部缺失;弱風(fēng)化較厚,除左右壩頭部位埋深稍深外,兩岸其它部位普遍較淺,河床部位裸露,但巖脈、斷層較多,裂隙發(fā)育,發(fā)育少量緩傾角結(jié)構(gòu)面,存在風(fēng)化深槽,巖體呈次塊狀,局部呈鑲嵌碎裂結(jié)構(gòu),以Ⅱ~Ⅲ類(lèi)壩基為主,局部Ⅳ類(lèi)壩基,右岸弱風(fēng)化埋藏較淺,發(fā)育幾條順坡向(傾向河床)斷層、巖脈,裂隙較發(fā)育,大部分巖體較完整,局部完整性差,Ⅱ類(lèi)壩基為主,靠近河床和斷層部位為Ⅲ~Ⅳ類(lèi)壩基,
  從主壩壩基開(kāi)挖情況來(lái)看,影響比較大的斷層分別為f254、f136、f255、f256、f257、f217、f140、f260。其中f136斷層出露于河床,為順河斷層,產(chǎn)狀N30~60W°E/NE∠80~85°,寬度3-5m,有兩條主裂面構(gòu)成,斷層帶為強(qiáng)-弱風(fēng)化狀的構(gòu)造角礫巖、糜棱巖,輕度硅化,膠結(jié)較差,主裂面有近水平擦痕,下界面順煌斑巖脈(X11)發(fā)育,兩側(cè)影響帶較寬,呈裂隙密集帶展布,斷層帶有滲水,開(kāi)挖時(shí)在壩基靠下游挖了一幾米深坑,積滿(mǎn)水。本斷層為主壩最主要的斷層,f255:分布于河床,N40~50°W/NE∠80~88°,由兩條平行破碎帶組成,寬度分別為b=0.6~1.2m、0.8~1.5m,斷層帶為弱風(fēng)化碎裂巖、硅化角礫巖組成,有硅化現(xiàn)象,膠結(jié)較好。f256:分布于河床,N30~40°W/NE∠75~85°,在上游齒槽為一破碎帶,往下游分成3條平行的破碎帶,寬度分別為b=0.5~0.6m,斷層帶為弱風(fēng)化碎裂巖、硅化角礫巖組成,有硅化現(xiàn)象,膠結(jié)較好。F136、f255、f256斷層出露河床位置見(jiàn)圖1-1。
                  t1.jpg
  
  在弱風(fēng)化帶進(jìn)行124段鉆孔壓水試驗(yàn),透水率為0.34~9.7Lu,平均值3.4Lu,大值平均值為5.79Lu,屬弱透水性,按鉆孔壓水試驗(yàn)規(guī)程的計(jì)算公式近似換算滲透系數(shù)為K=7.5×10-5cm/s,作為弱風(fēng)化帶巖體的滲透系數(shù)代表值。在巖脈、斷層破碎帶共進(jìn)行19段鉆孔壓水試驗(yàn),巖石透水率為1.5~13Lu,平均值6.31Lu,屬弱透水性,局部中等透水性。鉆孔壓水試驗(yàn)成果見(jiàn)表2-1。
  表2-1下水庫(kù)弱風(fēng)化帶鉆孔壓水試驗(yàn)成果匯總表

                                         b1.jpg
  3初次處理措施
  大壩整體做了固結(jié)灌漿和帷幕灌漿,固結(jié)灌漿孔深5m~6m,孔距3m,靠近壩上游設(shè)兩排孔,靠近下游處設(shè)三排孔,排距均為3m;帷幕灌漿根據(jù)壩高及地質(zhì)情況,下水庫(kù)主壩布置兩排帷幕灌漿,排距為1.5m,上游主帷幕布置在壩縱0+4.75m樁號(hào),孔距1.5m,下游輔助帷幕布置在壩縱0+6.25m樁號(hào),孔距1.5m。帷幕深度至3Lu線(xiàn)以下5m,主壩帷幕灌漿向左岸岸坡延伸25m,與副壩灌漿連接,形成完整的防滲體系。
  另外針對(duì)下庫(kù)主壩開(kāi)挖揭露的地質(zhì)情況,集合前期PSK05、ZK3016鉆孔巖芯情況來(lái)看,巖體破碎帶深入地表以下40~50m,完全清除掉量太大,進(jìn)行了如下的處理方案:
  首先對(duì)下庫(kù)主壩樁號(hào)0+179~0+220斷層發(fā)育,巖石破碎,透水性強(qiáng)部位進(jìn)行了槽挖并回填砼處理。槽挖深度約6m,挖至高程175.5m。槽底布設(shè)φ18@200縱橫鋼筋網(wǎng)。在0+199樁號(hào)設(shè)一伸縮橫縫,與該處壩基砼伸縮縫結(jié)合。其次對(duì)河床0+220~0+256段,原設(shè)計(jì)壩基面高程182.5m,因?qū)嶋H河床原地面高程為181~182.5m,故建基面下挖1.5m至181.0m高程。由于河床受f255、f256、f257及巖脈X11、X118等影響,裂隙很發(fā)育,巖體破碎,呈碎裂鑲嵌結(jié)構(gòu),屬AⅢ2類(lèi)巖體,故對(duì)上游齒槽進(jìn)行加深、全壩段進(jìn)行基固結(jié)灌漿處理。
  4二次處理措施
  下庫(kù)壩下水庫(kù)于2007年10月23日下閘蓄水,2007年11月15日庫(kù)前蓄水位為197m高程,壩基排水孔有水滲出,個(gè)別孔出水量較大,滲壓計(jì)和測(cè)壓管監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)偏高。在下庫(kù)壩布設(shè)檢查孔,從檢查孔的巖芯來(lái)看,0+168~0+231.5區(qū)域內(nèi)鉆孔深入基巖后還出現(xiàn)全風(fēng)化,巖芯呈砂狀�,F(xiàn)階段水位離正常蓄水位231m高程還比較遠(yuǎn),為保證蓄水能正常進(jìn)行。對(duì)樁號(hào)0+160~0+265范圍和0+131.5~0+137.5和0+279~0+285壩基范圍內(nèi)加強(qiáng)帷幕灌漿,對(duì)構(gòu)造發(fā)育部位及灌漿異常部位進(jìn)行補(bǔ)充加密處理,0+160~0+265樁號(hào)范圍新增一排帷幕灌漿孔,灌漿壓力在2.5Mpa~4Mpa,其中心線(xiàn)布置在原有的第一排帷幕灌漿孔下游0.5m,中心線(xiàn)樁號(hào)為壩縱0+5.25m,孔距1.5m,入基巖50m,保證穿過(guò)f136斷層。
  從灌漿的過(guò)程來(lái)看,出現(xiàn)局部灌前簡(jiǎn)易壓水透水率較小而耗灰量較大或透水性較大而耗灰量較小的反常情況,分析原因主要有兩點(diǎn):1做簡(jiǎn)易壓水的壓力為1Mpa,而灌漿壓力都在2.5~4Mpa,這樣就有不少的灌漿段在壓水試驗(yàn)時(shí)透水率很�。ㄉ踔羜=0Lu),而灌漿時(shí)由于有的裂隙被擴(kuò)張,耗灰量比較大;2巖體風(fēng)化程度比較深,為全風(fēng)化帶,壓水試驗(yàn)時(shí)透水率較大,而灌漿時(shí)注入漿液很少,且有局部的吸水不吸漿現(xiàn)象。
  樁號(hào)0+179~0+221范圍帷幕灌漿過(guò)程中較多出現(xiàn)吸水不吸漿、塌孔、返砂現(xiàn)象,且灌后壓水檢查不合格的主要集中在此范圍,監(jiān)測(cè)成果也顯示該段壩基揚(yáng)壓力偏大。對(duì)此做了普通水泥漿液和超細(xì)水泥漿液灌漿效果對(duì)比,從同一灌漿孔中透水率相近的情況下,普通水泥與特細(xì)水泥的注入量差異不大。灌漿結(jié)束后,分析灌漿成果發(fā)現(xiàn),在提高灌漿壓力、加排、加密、加深等措施后,仍然存在透水率偏大單耗偏小,涌水空段不吸獎(jiǎng)或吸漿量很小等現(xiàn)象。出現(xiàn)透水率偏大單耗偏小的主要原因是微細(xì)裂隙用普通水泥和特細(xì)水泥漿得不到有效灌注。配合觀后壓水檢查,不合格壩基主要集中在0+179~0+221段。
  下水庫(kù)蓄水后,在增加帷幕孔施工前庫(kù)區(qū)水位為▽192m,排水孔排水總量為54L/min。目前大壩蓄水位▽213.7m,排水孔排水總量為6L/min考慮到排水孔在帷幕施工過(guò)程中受水泥漿液堵塞,暫未進(jìn)行掃孔,因此該數(shù)據(jù)不能真實(shí)反映壩基滲水量。
  通過(guò)分析灌漿資料和對(duì)比加強(qiáng)帷幕灌漿前后的檢測(cè)成果,對(duì)0+179~0+221范圍帷幕進(jìn)行化學(xué)灌漿補(bǔ)強(qiáng),其中心線(xiàn)布置在原有的第一排帷幕灌漿孔下游0.5m,孔距3m,入巖孔深20m,橫河向偏右岸傾斜角15°。采用純壓式的灌漿工藝,每孔分2段。每段段長(zhǎng)10m,帷幕灌漿壓力1.5Mpa。
  5結(jié)束語(yǔ)
  由于f136斷層風(fēng)化程度比較深,影響帶范圍廣,在初始的帷幕灌漿達(dá)不到效果,后期補(bǔ)充的帷幕灌漿經(jīng)過(guò)加密,增壓和加深,且利用了特細(xì)的水泥漿都沒(méi)得到有效地關(guān)注,斷層部位出現(xiàn)吸水不吸漿的情況,最終采取化學(xué)灌漿才取得效果。在以后的工程實(shí)例中,遇到這種風(fēng)化程度深,灌漿吸水不吸漿的情況,在水泥灌漿得不到效果,不能保證滲漏量符合要求的話(huà),可直接采取化學(xué)灌漿的方式。
  參考文獻(xiàn):
  [1]廖建強(qiáng)、袁鷹、吳國(guó)榮等惠州抽水蓄能電站工程下水庫(kù)蓄水安全鑒定設(shè)計(jì)自檢報(bào)告【R】廣東省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院出版66-69
  [2]GB50287-99水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范68-69
  
  

文章標(biāo)題:淺析惠州抽水蓄能電站下庫(kù)壩f136斷層處理方案

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