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淺談水利工程塑性混凝土防滲墻設計

所屬欄目:水力論文 發布日期:2012-11-22 10:12 熱度:

  摘要:塑性混凝土防滲墻具有低強度、低彈模和適應性等特性,因此被廣泛應用在水利工程防滲加固中。本文結合汕頭某水利防滲工程實例,通過分析其滲透原因,對塑性混凝土防滲墻設計進行了分析。

  關鍵詞:水利工程,塑性混凝土,防滲墻設計

  隨著我國經濟和科學技術的快速發展,有效解決水利工程的防滲加固問題成為當務之急。塑性混凝土防滲墻較混凝土防滲墻具有彈性模量低,適應變形能力強的優點,是土質壩基垂直防滲的首選形式。還出于它具有良好的和易性和比剛性混凝土有較長的終凝時間,因而易于水下混凝土澆注。同時由于其強度低,便于防滲墻槽接頭施工和保證接頭質量。

  1工程概況

  某水電工程是一項中型跨流域調水發電工程,其水庫樞紐利用天然地形條件,封堵暗河以山體作壩建庫。副壩基礎古河道防滲與暗河拱堵頭、山體防滲灌漿帷幕共同組成樞紐擋水建筑物。該工程為Ⅲ等中型工程,擋水建筑物為3級。

  副壩位于暗河右側的古河道,利用古河道的原狀沖洪積層和兩岸的崩坡積體作為壩體材料,經開挖和局部回填形成副壩,副壩壩頂高程1185m,壩頂長度210m,壩頂寬13m,最大壩高7m。古河道底基巖呈開敞“u”型。最低基巖面高程1137m。副壩防滲體采用塑性混凝土防滲墻,墻頂高程1181.5m,墻長193.2m。墻厚0.8m,墻底最低高程1135.8m,平均墻深31.1m,最大墻深達45.7m。

  2防滲體設計

  2.1防滲體的型式及布置

  防滲體采用塑性混凝土防滲墻,墻頂高程按水庫設計洪水位l180.68m加安全超高確定為1181.5m。墻底要求嵌入兩岸及河床基巖內1.0m,墻底最低高程1135.8m。

  2.2有限元計算

  2.2.1基本數據

  1)水庫特征水位

  校核洪水位:1185.2m(P=0.2%)

  設計洪水位:1180.68m(P=2%)

  正常蓄水位:1180m

  汛限水位:1177m

  死水位:1140m

  2)塑性混凝土物理力學指標

  容重:2.0~2.3t/m3

  浮容量:1.0~1.3t/m3

  抗壓強度:2~3MPa

  彈性模量:500~800MPa

  水力梯度:60

  抗滲:W6

  安全系數:K=6

  塑性混凝土非線彈性指標見表1。

  表1防滲墻塑性混凝±非線性彈性參數

1.jpg

  2.2.2計算工況及荷栽組合

  計算工況為水庫正常蓄水情況,并考慮壩體開挖施工過程。計算選用副壩0+118.5m樁號斷面。

  荷載組合為:施工過程荷載+墻體自重力+正常蓄水后的水作用力。

  2.2.3應力、應變分析

  1)塑性混凝土的力學模型

  計算選用鄧肯一張模型進行靜力作用下的強度分析:強度準則采用莫爾一庫侖強度標準。

  2)數值分析

  計算采用大型巖土工程數值分析軟件系統FINAL源程序,容納了非線性彈性,彈塑性,粘彈塑性、損傷斷裂等巖土材料的多種本構模型.對巖土工程的施工方法和施工步驟可進行跟蹤模擬分析。

  ①有限元模型及邊界條件

  在墻上游取100m,下游取45m,整個分成953個三角形6節點高精度等參元。89個高精度節理元,節點總數4120。

  ②節理單元參數

  實際計算中節理單元參數如表2所示。

  表2節理單元參數

2.jpg

  ③計算結果

  考慮基巖為全風化情況,墻體彈模分別選500、800、1200MPa幾種類型,依據前述參數及理論,計算正常蓄水時防滲墻的應力和變形。

  由些可見,在墻體彈模為500MPa、墻體最大壓應力σmax為2.778MPa,其值小于抗壓強度指標3MPa;當墻體彈模為800MPa,σmax為3.399MPa,比抗壓強度標準高13.3%:當墻體彈模為1200MPa時,σmax比抗壓強度指標高32.3%;整個墻體均受壓,不出現拉應力。墻體位移:彈模愈小,變形愈大,且最大水平位移為216.4mm,出現在淤泥層處。

  2.3墻體材料設計

  防滲墻深夾于古河道覆蓋層中,其后有延伸達3km的深厚覆蓋層作支承,下部為巖石基礎,不存在整體破壞問題。為適應壩體和壩基不均勻沉陷引起的變形,并避免因強度不夠發生局部開裂而影響防滲效果,參考國內外已成工程經驗,確定墻體材料采用低彈、高強的塑性混凝土。

  2.3.1塑性混凝土的設計指標

  1)設計強度指標:抗壓強度R90=4.0~5.0MPa抗折強度T>1.5MPa

  2)初始切線彈模:E=800~1000MPa

  3)抗滲標號:W6

  4)強度保證率:P=90%

  5)強度離差系數:Cv=0.15

  6)澆筑地點坍落度:18~22cm(塌落度保持16cm以上的時間應大于1h)。

  7)擴散度:34~40cm

  8)凝結時間:初凝>6h,終凝<24h

  9)混凝土密度:>2.1t/m3

  2.3.2配比試驗采用的原材料

  結合工地實際情況,試驗所用的各種材料就近選用以降低工程造價。

  1)水泥采用勉縣水泥廠所產425號普通硅酸鹽水泥.質量應符合國標(GB2938—862)的各項技術要求。

  2)砂料采用勉縣黃沙河砂場所采黃砂。細度模數2.4~2.8,含泥量<1%。

  3)粘土采用工地附近土料場的粘土。含粘粒量>50%、塑性指數>20、含砂量<5%。

  4)膨潤土采用洋縣產的膨潤土,質量應符合石油工業部部頒標準《鉆進液用膨潤土》(SY5060—85)Ⅱ膨潤土的要求。

  5)骨料采用工地現場加工而成的骨料,粒徑5~20mm,含泥量<0.4%。

  6)用水應符合水工混凝土拌制用水質量要求。

  7)為滿足混凝土的各項技術要求,可使用緩凝劑高效減水劑、引氣劑等混凝土外加劑,但應符合混凝土外加劑應用的有關技術規范,同時力求操作簡單,易于控制施工質量。

  2.3.3選定施工用配合比

  混凝土防滲墻由于上下游為軟基,為適應變形,原設計為粘土水泥塑性材料并進行了有限元計算。由于當地粘土不合格,改用膨潤土塑性混凝土防滲墻,施工單位委托西北水科所進行試驗,最終確定的配比是:水泥180kg/m3,碎石837kg/m3,砂707kg/m3,膨潤土180kg/m3,水274kg/m3,混凝土性能R28=4.05MPa,抗滲≥S6。

  3防滲墻施工的2個突破

  混凝土防滲墻要穿透的古河道深厚覆蓋層下基巖起伏變化大,特別是崩坡積層及湖積層砂卵石層塊石含量大(最高70%),石質堅硬,加之水下開挖爆破,難度極大。監理、設計和施工單位克服重重困難.不斷修正設計.取得了成功,并實現了2個突破:

  1)人工成槽和機械成槽同時并舉。修正后防滲墻全長201.3m,厚度80cm,共分33個槽段。2009年6月沖擊鉆試鉆中,發現抓斗成槽機在硬度高塊體大的石中無法發揮效能,沖擊鉆極易發生孔斜、夾鉆、掉鉆等事故,因此,決定在古河道左右兩岸崩坡積層中采用人工開挖護壁成槽,為減少塌孔并將槽段長由8.4m、7.2m調整為以6m及6.8m為主

  ①機械成槽。中段18個槽段采用機械成槽。15~20號槽段用CZ一30沖擊鉆,10號、12~14號、21~28號槽段用CZ一22沖擊鉆,鉆頭采用2.5t,1.5t重的十字型沖擊錘,先主孔后副孔,主孔間距1m。成槽時以膨潤土泥漿護壁,泥漿參數隨地層改變及時調整。槽內孤石采用水下定向聚能爆破,施工中及時測斜并糾偏。清孔采用抽渣桶抽漿、換漿的辦法,二期槽段清孔前用刷子鉆頭刷壁,要求最終孔底沉淤厚度小于10cm。22~27號槽段最深達50m左右最高日平均進尺10m(23號),由于塌孔事故處理或孤石含量大,最小日平均進尺僅0.76m(20號)。

  ②人工成槽。15個槽段采用人工護壁開挖成槽施工,分別是2~9號,11,29~34號槽段。人工護壁采用30cm厚鋼筋(Φ12單層)混凝土護壁,護壁模板采用平面鋼模板,邊護壁邊支撐向下開挖。每循環進尺一般為1.3m,支撐用直徑大于10cm的硬質圓木,每單元槽段共設4列支撐,間距1m左右。一期槽段兩端設30cm厚的混凝土隔墻,隔墻在二期槽段開挖時拆除。在槽一端設鋼梯供施工人員上下,槽內滲水由50m揚程水泵抽出。槽內孤石用防水乳膠炸藥解小,再用0.25m3吊土斗配1.5t卷揚機出渣。灌注混凝土時自下而上,逐步分段拆除支撐。槽段最深47m(29號),最高日平均進尺2.45m/d(5號),最低1.3m/日(3號)。

  2)超深灌漿管的埋設。防滲墻下的基巖要進行帷幕灌漿,若從中層灌漿洞向上打仰孔,難度大,質量難保證。從防滲墻頂向下鉆孔,則孔斜可能打穿80cm厚的墻,高壓灌漿可能破壞墻體結構。只能在墻體灌注混凝土過程中,預埋超高灌漿管。經認真研討,解決了這個問題。灌漿管直徑Φ108,單節長6m,用法蘭連接。管與管間距2m。在機械成槽段,同一單元槽段內三根灌漿管并列相連,整體吊入.灌漿管上每隔3m設鋼筋定位架,為加強底部定位架剛度,底部3層定位架鋼筋加粗,同一高度的定位架用Φl2鋼筋相連,吊人前,管底用兩層5mmx5mm鐵絲網綁罩,并在每根管底分別嵌套2塊直徑40cm厚10cm的混凝土塊,以利管底穩定,使灌漿管垂直,終端管VI用鐵板點焊。

  該防滲墻自2009年5月1日開工,同年11月12日完工,共完成防滲墻造孔進尺9408m,防滲墻澆筑7955m3。超聲波檢測結果:平均波速2760~3100m/s,強度在3~4MPa,離差系數只有一個槽段大于5%,平均小于5%。說明塑性混凝土防滲墻均質性好,連續性好,無不良缺陷,相鄰槽段銜接和底部嵌巖均良好。

  4結束語

  通過對河道深厚覆蓋層的地質特點,采用膨潤土塑性混凝土防滲墻,成功地解決了副壩基礎的防滲問題。工程實施過程中,采用人工成槽和機械成槽并舉,同時克服了超深灌漿管埋設的難題。

  參考文獻

  【1】牛志豐 姬志軍 莫振偉,小南海水庫塑性混凝土防滲墻的設計[J].河南水利與南水北調,2010 .11

  【2】王清友 孫萬功 熊歡,塑性混凝土防滲墻,中國水利水電出版社,2008。

文章標題:淺談水利工程塑性混凝土防滲墻設計

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